Nous n'avons pas pue effectuer nos souhaits durant la seance du 3 decembre 2020 du à un retard inopiné de l'arrivé du robot 2 dans la seance, s'en suit une utilisation intensive des moteurs par mathis et errikos qui ce concentrait sur la partie électronique ce qui nous a empêcher de les fixé sur le nouveau châssis. Nous nous sommes donc concentré plutôt sur l'organisation du bilan collectif avec sarah ainsi que la mise en oeuvre d'autre taches et faire un point de notre avancement global sur le projet.
Pendant cette séance, nous avons continué à debuguer le contrôleur moteur afin d'obtenir des valeurs cohérentes des encodeurs. Cependant, nous nous sommes aperçu que les encodeurs renvoient des signaux d'amplitudes 2.5V contre les 5V attendus. Cela nous parait bizarre car ce n'est pas accord avec la datasheet et c'est peut-être pour cette raison que le contrôleur moteur n'arrive pas à récupérer de bonnes valeurs.
+
+
Je prévois de tester le contrôleur moteur avec les encodeurs du robot 1 afin de bien comprendre le fonctionnement de celui-ci. Puis nous pourrons essayer d'amplifier les signaux des encodeurs du robot 2 pour obtenir une amplitude de 5V.